不锈钢管镀锡防渗氮出现问题、可能原因及解决办法见表4-47
表4-47 刷镀银防渗氮出现问题、可能原因及解决办法
出现问题 可能原因
解决办法
①健前套简外表面粗糙,电刷镀时****
①要求套筒外表面租糙度不
放电,形成远近阳极,使镀层厚度不均匀,
1.6,使镀锡层厚度均匀。镀锡层厚度多
大
较薄处覆盖不充分,出现渗漏:较厚处则
6~7um,既能防止诊氮,又不会出照
消锡(氮化温度>500℃,锡熔点234℃) 淌锡
锡层太薄处发生渗漏
在加工氮化后的 ②纯锡温度低于18℃时转变为灰锡,有
过3d,存放环境温度高于18℃ ②镀完锡的套简至氮化时,期限不
套简外表面时,发现 25.6%体积膨胀,晶粒排列疏松、引起
车床加工进刀难,说
明防渗氮面有氮原 ③由于阳极与工件的相对运动速率太
③阳极与工件的相对运动速率为15~
子渗入基体内部 高,使得液相传质、阴极放电,离子变成原 16m/min
子后迁移没有足够时间,使镀层表面出现微观潮镀
团电压高时,使金属离子沉积按二维晶
④刷镀时电压低,定在3~7V,温度室
核快速生长,形成锡瘤,结晶粗糙,便渗漏 温,使表面活性剂不脱附,增大极化度,
使结晶细密
①电净的电压为16V,电净至表面均
加工氮化后的套 由氢脆引起小孔边缘内应力增加,因而 匀润湿不挂水珠为止,以防大量氢析出
简外圆时发现小孔 加工时崩裂掉渣。氢脆由电净和活化 ②活化的电压先为+12V,后为一12V
边缘崩裂掉渣 引起 正接的目的是除去电净和活化反接产
生的氢,并溶解掉氧化皮,活化表面
①淌锡是锡层太厚 ①镀锡层厚度采取6~7μm,既能防止
氮化后的套简外 ②发花是因为在刷镀时有镀液流入套 ②用软橡胶塞将套筒的小孔塞紧,比
渗氮,又不会出现淌锡
表面出现淌锡和发 筒内表面,在电极作用下,预先形成镀锡 外表面低1mm,不影响刷镀操作,再用
花现象 层和部分腐蚀。在氮化时在内表面发黑, 绝缘涂料完全屏蔽内表面,防止在电刷
因刷镀液有酸存在而腐蚀 镀过程中镀液渗人内表面
氮化后的套简外 酸性镀锡液中所含卤素元素的存在,在
①镀锡后立即在不通电下用电净液擦
面出现腐蚀麻点 高温氮化下基体表面出现腐蚀 ②套简再用60℃热水浸泡5min,再在
洗一遍以中和残余酸液
空气中烘干
考
文献
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